近日,由常山县钙产品工业协会承担的“以炉窑技术工艺提升为重点,制定实施钙产业能耗定额联盟标准,实现节能降耗”这一《省块状产业标准化重点项目》,通过了省专家组的验收。这一项目的实施,使该县轻质碳酸钙产品在块状产业提升方面更具竞争力。
炉窑是轻质碳酸钙生产过程中的主要装备,烧制石灰和产品烘干是两个高能耗环节。近年来,为实现节能降耗目标,常山县委、县政府多次提出对钙产品提高准入门槛,采取限制性发展措施,但始终没有一个明确的准入标准。
去年5月,该县制定出台了钙类产业能耗定额联盟标准,并成立领导小组和专家组。为保证标准的实施,县钙产品工业协会与县质监部门通过开展教育宣传、实施能耗考核,并在浙江雪峰碳酸钙有限公司开展技术改造、攻关,实施动态能耗检测。通过推广实施,在龙头企业率先实施钙类企业能耗定额标准,以典型引导,示范带动,逐步使各企业对传统土立窑装置、空气压缩机系统等高耗能环节实施技术改造,全面执行能耗定额标准。
项目实施后,“雪峰碳酸钙”把节能降耗作为企业发展的主攻方向,投入300多万元先后拆除了2座土窑,改建成一只容积为180立方米的机立窑,通过比较,在每日生产灰量相同的情况下,可节约煤7.2吨,同比下降25%。企业投入60多万元,将空气压缩机更换成大容量的罗茨鼓风机,使企业每年可节约电费近100万元。今年,企业又投资20万元引进了7台鼓风机,对各个碳化塔、炼烧炉进行引风喷水除尘,实现了尾气低排放。同时,企业依靠多年生产实践积累的经验,在专家的指导下,自主研制出一台比较先进的节能型烘干机——多层多列管烘干机,既节省煤耗量,又减少劳动强度、缩小占地面积、减少环境污染。
此外,“龙山碳酸钙”投入500多万元,对原有土立窑进行全面更新改造,同时,将原来由人工操作的两只烘干炉改造成机械炉,投产后总用煤量下降20%以上。“金雄”、“正鑫钙业”、“利华钙业”3家企业则通过炉体改造,用谷壳燃烧替代烘干用煤,每吨轻钙可节煤100公斤左右,同时还减少硫化物的排放。
通过项目实施,今年1月至7月份,12家规上钙类产品生产企业产量、产值与去年同期相比,分别增长了29.7%、33.82%,每吨轻钙综合电耗、煤耗与去年同期相比,分别下降了16.83%、9.95%,能耗达到了联盟标准规定。
炉窑是轻质碳酸钙生产过程中的主要装备,烧制石灰和产品烘干是两个高能耗环节。近年来,为实现节能降耗目标,常山县委、县政府多次提出对钙产品提高准入门槛,采取限制性发展措施,但始终没有一个明确的准入标准。
去年5月,该县制定出台了钙类产业能耗定额联盟标准,并成立领导小组和专家组。为保证标准的实施,县钙产品工业协会与县质监部门通过开展教育宣传、实施能耗考核,并在浙江雪峰碳酸钙有限公司开展技术改造、攻关,实施动态能耗检测。通过推广实施,在龙头企业率先实施钙类企业能耗定额标准,以典型引导,示范带动,逐步使各企业对传统土立窑装置、空气压缩机系统等高耗能环节实施技术改造,全面执行能耗定额标准。
项目实施后,“雪峰碳酸钙”把节能降耗作为企业发展的主攻方向,投入300多万元先后拆除了2座土窑,改建成一只容积为180立方米的机立窑,通过比较,在每日生产灰量相同的情况下,可节约煤7.2吨,同比下降25%。企业投入60多万元,将空气压缩机更换成大容量的罗茨鼓风机,使企业每年可节约电费近100万元。今年,企业又投资20万元引进了7台鼓风机,对各个碳化塔、炼烧炉进行引风喷水除尘,实现了尾气低排放。同时,企业依靠多年生产实践积累的经验,在专家的指导下,自主研制出一台比较先进的节能型烘干机——多层多列管烘干机,既节省煤耗量,又减少劳动强度、缩小占地面积、减少环境污染。
此外,“龙山碳酸钙”投入500多万元,对原有土立窑进行全面更新改造,同时,将原来由人工操作的两只烘干炉改造成机械炉,投产后总用煤量下降20%以上。“金雄”、“正鑫钙业”、“利华钙业”3家企业则通过炉体改造,用谷壳燃烧替代烘干用煤,每吨轻钙可节煤100公斤左右,同时还减少硫化物的排放。
通过项目实施,今年1月至7月份,12家规上钙类产品生产企业产量、产值与去年同期相比,分别增长了29.7%、33.82%,每吨轻钙综合电耗、煤耗与去年同期相比,分别下降了16.83%、9.95%,能耗达到了联盟标准规定。