GPL型立盘过滤机是上世纪90年代初研制成功的一种新型高效固液分离设备,广泛应用于冶金、化工等工农业生产领域。中铝河南分公司(原中国长城铝业公司)从1999年初开始引进该类型立盘过滤机,以替代原有的转鼓式过滤机应用于氧化铝种分生产。截至目前,该公司共拥有GPL型立盘过滤机近30台。从6年多来的实际应用效果看,该类型立盘过滤机具有许多原转鼓式过滤机无法比拟的优点,基本上达到了满足种分生产需要、低成本经济运行的目的。
一、结构科学合理,占用空间少,对老企业的提产改造尤为适宜。
GPL型立盘过滤机与转鼓式过滤机相比,设计理念先进科学,结构更加紧凑合理。首先是通过对底部料浆半圆槽的巧妙分区,最大限度地利用了原转鼓式过滤机滤鼓内部的大面积密封空间,有效地增加了过滤面积;其次是两端分配盘采用新式结构,摒弃了原转鼓式过滤机硕大、笨重的两个分配盘及真空头;第三是采用蜗杆蜗轮式减速机和双排滚子链式传动结构,比原转鼓式过滤机三级减速机——大齿轮的传动形式在空间利用上更为合理;第四,由于底部料浆半圆槽被分成了许多相互连通的较小区域,随真空轴同步转动的过滤扇面,对这些区域内的料浆具有自搅拌功能,故转鼓式过滤机所必需的搅拌装置(包括半圆形钢制搅拌、长轴、减速机等)全被省去。这些结构上的优化设计,使立盘过滤机的体积小巧紧凑,空间利用率大大提高。以GPL—80型立盘过滤机为例,其占用的有效空间约为40m2转鼓式过滤机的三分之二,而过滤面积却是转鼓式过滤机的两倍,这对老企业的技术升级和提产改造尤其适宜。
二、设备运行、维护及检修费用大幅降低,节能降耗效果十分显著。
GPL型立盘过滤机的吹风过程采用红外线电磁阀控制,改进了转鼓式过滤机开停车时人工开关高低压风门的程序,减少了风压损失,减轻了操作人员的工作负担;其特有的高低压风由中心支撑轴内部通道直通塑料滤板的构造,取消了笨重的转鼓及其内部的滤液管,大大减轻了运转体自身的重量,有效节约了运行、维护及检修费用;此外,塑料滤板的快速拆装结构、滤液搅拌装置和真空分配头体的合理改进等,均对提高过滤机的运转效率和降低运行、维护及检修费用,产生了十分积极的影响。据估算,GPL型立盘过滤机的吨氢氧化铝过滤成本,要比转鼓式过滤机降低30%以上,其节能降耗优势十分明显。
三、滤饼含水率等各项经济技术指标符合种分工艺的要求,完全可以满足种分生产的需要。
GPL型立盘过滤机采用半圆槽底部多点进料、塑料扇面自搅拌且双面过滤构造,再加之风压损失小,因此吸附滤饼能力较强,过滤效果好。据实际生产测算,GPL型立盘过滤机产出的滤饼含水率基本上稳定在6%左右,其它各项主要经济技术指标,如滤布使用寿命、台时产能等,均符合种分工艺的要求,完全可以满足种分生产的需要。
四、设备整体安全性能大大提高,体现了“以人为本”的设计理念。
半圆槽滤液搅拌装置及滤鼓内部滤液管的舍弃、密闭鼓式构造改为纯开式结构、真空分配头体的改进和前后巡查专用楼梯通道及护栏的合理设置等,这些GPL型立盘过滤机系统的优化设计,一方面使设备操作的便利性和安全性有效提高,另一方面也使设备维护和检修的工作量大大减少。人—机位置的科学合理配置和人—机接触机率的有效减少,使GPL型立盘过滤机的整体安全性能大大提高,充分体现了设计者“以人为本”的设计理念。
综上所述,GPL型立盘过滤机应用于氧化铝种分生产,可以充分利用有限的生产空间,大大提高种分过滤的效率,大幅降低生产运行、维护及检修费用,有效增强设备的整体安全性能,其实际应用效果令人满意。随着GPL型立盘过滤机在各行业的应用日渐广泛,诸如传动部件磨损较快、下料口处缺少合理的滤布保护及碎料装置等不足之处,相信会得到进一步的改进和解决,从而使这一具有巨大优越性的固液分离设备日臻完美。
一、结构科学合理,占用空间少,对老企业的提产改造尤为适宜。
GPL型立盘过滤机与转鼓式过滤机相比,设计理念先进科学,结构更加紧凑合理。首先是通过对底部料浆半圆槽的巧妙分区,最大限度地利用了原转鼓式过滤机滤鼓内部的大面积密封空间,有效地增加了过滤面积;其次是两端分配盘采用新式结构,摒弃了原转鼓式过滤机硕大、笨重的两个分配盘及真空头;第三是采用蜗杆蜗轮式减速机和双排滚子链式传动结构,比原转鼓式过滤机三级减速机——大齿轮的传动形式在空间利用上更为合理;第四,由于底部料浆半圆槽被分成了许多相互连通的较小区域,随真空轴同步转动的过滤扇面,对这些区域内的料浆具有自搅拌功能,故转鼓式过滤机所必需的搅拌装置(包括半圆形钢制搅拌、长轴、减速机等)全被省去。这些结构上的优化设计,使立盘过滤机的体积小巧紧凑,空间利用率大大提高。以GPL—80型立盘过滤机为例,其占用的有效空间约为40m2转鼓式过滤机的三分之二,而过滤面积却是转鼓式过滤机的两倍,这对老企业的技术升级和提产改造尤其适宜。
二、设备运行、维护及检修费用大幅降低,节能降耗效果十分显著。
GPL型立盘过滤机的吹风过程采用红外线电磁阀控制,改进了转鼓式过滤机开停车时人工开关高低压风门的程序,减少了风压损失,减轻了操作人员的工作负担;其特有的高低压风由中心支撑轴内部通道直通塑料滤板的构造,取消了笨重的转鼓及其内部的滤液管,大大减轻了运转体自身的重量,有效节约了运行、维护及检修费用;此外,塑料滤板的快速拆装结构、滤液搅拌装置和真空分配头体的合理改进等,均对提高过滤机的运转效率和降低运行、维护及检修费用,产生了十分积极的影响。据估算,GPL型立盘过滤机的吨氢氧化铝过滤成本,要比转鼓式过滤机降低30%以上,其节能降耗优势十分明显。
三、滤饼含水率等各项经济技术指标符合种分工艺的要求,完全可以满足种分生产的需要。
GPL型立盘过滤机采用半圆槽底部多点进料、塑料扇面自搅拌且双面过滤构造,再加之风压损失小,因此吸附滤饼能力较强,过滤效果好。据实际生产测算,GPL型立盘过滤机产出的滤饼含水率基本上稳定在6%左右,其它各项主要经济技术指标,如滤布使用寿命、台时产能等,均符合种分工艺的要求,完全可以满足种分生产的需要。
四、设备整体安全性能大大提高,体现了“以人为本”的设计理念。
半圆槽滤液搅拌装置及滤鼓内部滤液管的舍弃、密闭鼓式构造改为纯开式结构、真空分配头体的改进和前后巡查专用楼梯通道及护栏的合理设置等,这些GPL型立盘过滤机系统的优化设计,一方面使设备操作的便利性和安全性有效提高,另一方面也使设备维护和检修的工作量大大减少。人—机位置的科学合理配置和人—机接触机率的有效减少,使GPL型立盘过滤机的整体安全性能大大提高,充分体现了设计者“以人为本”的设计理念。
综上所述,GPL型立盘过滤机应用于氧化铝种分生产,可以充分利用有限的生产空间,大大提高种分过滤的效率,大幅降低生产运行、维护及检修费用,有效增强设备的整体安全性能,其实际应用效果令人满意。随着GPL型立盘过滤机在各行业的应用日渐广泛,诸如传动部件磨损较快、下料口处缺少合理的滤布保护及碎料装置等不足之处,相信会得到进一步的改进和解决,从而使这一具有巨大优越性的固液分离设备日臻完美。